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攻坚克难 术业有专攻的优秀“焊匠”

2022-05-18 来源:凤凰居悦 未知   加入收藏

徐晓慧

在金结公司焊培中心有这样一个焊工师傅,他无时无刻不在书写着焊花人生,工作以来,一直奉行“干一行、爱一行、钻一行”的爱岗敬业精神,学技术、练技能,大胆进行生产技术革新,为企业节约了焊接成本,提高工作效率,他就是焊培教练吴振坤。

Q460GJD是目前国内强度级别较高钢材,焊接时容易产生力学性能不达标和裂纹等缺陷。吴振坤在做Q460GJD60毫米厚板试件焊接时遇到了很多困难。第一次焊接时为了控制线能量,他利用小电流低电压快速焊接,在做力学性能实验时,强度和塑性指标都合格,但焊缝区的低温冲击韧性数值远远低于标准值,这也是他们在做百余件工艺评定试件中第一次受到挫折。

一次次失败的打击让吴振坤这个焊接老将感觉到无从下手,但他没有因此放弃,一次次翻阅书籍查找资料、调整焊接方案、更换焊接材料、调整电压,终于Q460GJD焊接时韧性不足的弊病被解决了,此项工艺也申报了专利。

2000年,在公司承接的西气东输淄博嘉华天然气技改工程中,管道施工技术要求高,要求使用纤维素焊条,采取向下焊的工艺进行施工,且X射线探伤合格率达100%,无论新材料的使用还是焊接工艺,对当时的二十二冶来说都是第一次,众多“焊匠”都心中没底。谁来?面对挑战,吴振坤挺身而出,与另外7位同事组成突击队,第一批进入项目。突击队中有老师傅以前曾在国外学习过,对纤维素焊条的使用较为了解,他们就白天由3位老师傅干,其他人跟着学,晚上再练习,很快掌握了进口焊材的使用技巧。

针对厚度6.4毫米管道焊接,吴振坤大胆尝试,原采用的管道对口间隙较大,焊缝背面成型宽、焊接速度慢、成型不美观,吴振坤经过7天的焊接试验,发现把间隙控制在2-2.5毫米范围内,焊接电流增加到80-90A时,焊接速度快且背面成型美观,X射线探伤合格率达到了100%,他把这套新工艺传授给了同事,使整个焊接队伍的施工速度和质量达到了新的水平和高度,得到了业主和其它参建单位的好评,为企业争得了荣誉。

23年来,吴振坤苦心孤诣,守正创新,研究发明了二氧化碳自动焊小车、电解槽强磁场焊接工艺创新、燃气管道带压不置换焊补、供水管道带压补漏技术、氩弧焊大直径管道内送丝摇臂焊、小直径管道摆动托丝盖面技术、大型铸件焊补技术、RMD金属粉芯高强管线钢根焊技术等多项工艺技法。他也成为响当当的攻坚克难,术业有专攻的优秀“焊匠”。




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