八钢公司以精益管理为抓手,大力推进算账经营。统计数据显示,2024年4月,八钢公司吨钢综合能耗同比降低31kg/t,吨钢水耗同比降低0.11m3/t,吨钢余能回收同比提升13.06kg/t,吨钢外购能源成本(不含煤焦)同比降低40.2元/t。1—4月,外购能源总成本降低7966万元,为八钢公司带来了货真价实的“真金白银”,这是八钢公司在能源管理上真重视、真推进、真投入的具体体现,也是八钢公司通过算账经营,大力推进能源管理,创新节能技术而收获的沉甸甸果实。
管理为先——精益管理激活节能降耗新思维
2024年,八钢公司全面推进精益管理,公司全体员工认真学习精益管理思想,转变思维模式,将精益思想的精髓贯穿于整个工作过程中,不断优化流程,提高效率和质量,消除浪费,实现持续改善和卓越绩效。在节能攻坚工作中,全体员工求真务实不断追求卓越,追求极致能效、极致效率,从点滴做起,在细微处着眼,把每一细节做到“零缺陷”。开展节能办公,使用节能灯具、电脑休眠设置、离岗关灯、照明光控改造、电热水器温度设置等。加强节能督察,每周在公司信息网上通报各类能源浪费情况,限期整改。通过推行精益管理思想,养成良好行为习惯,营造绿色发展氛围,在减少能源浪费方面节约126万元。
技术为先——新技术带来节能降耗新境界
八钢公司以能效标杆创建为目标,以节能新技术应用为抓手,追求浪费最小化、价值最大化,加大对新技术的运用。
2024年,能源环保部先后完成烧结主抽风机汽改电项目,烧结工序能耗下降11.6kgce/t,年降本增效5568万元。2台制氧机组空气压缩机汽改电后,能耗降低40%,年降本增效3600万元。技术进步不仅改善了环境,降低了操作复杂程度,还带来了实实在在的节能效益。
目前八钢公司正在全力以赴推进新建8万转炉煤气柜、压缩空气系统节能改造、炼钢蓄热式烘烤、除尘风机变频改造等工作,推进145MW超临界发电、分布式屋顶光伏建设,以及永磁电机、永磁调速等新技术在各工序的运用。项目陆续完成后,将显著降低工序能耗水平,使各工序的能耗水平迈进标杆行列。
利用为先——全系统全工序余能应收尽收
八钢公司加大对能源利用效率的评估管理,建立全系统节能降耗机制,对产线余能余热余压应收尽收,“吃干榨尽”每一滴能源。
利用精益管理的方法对能源系统进行深入分析,通过价值流分析、浪费识别等工具,消除能源系统中的瓶颈和低效环节,完成煤气放散塔改造工作,煤气放散率0.09%,降本增效146万元。推行蒸汽梯级利用,自发电量同比增加2133万kwh,降本增效853.2万元。实施焦化上升管余热回收、烧结烟道余热回收,焦化工序能耗同比降低20.5kgce/t,烧结工序能耗降低2.54kgce/t,炼钢转炉工序能耗降低4.44kgce/t,实现全流程工序系统降本5078万元。
利用精益管理工具,对余能回收过程进行详细的数据分析和监测,强化现场5S管理、标准化作业、消除浪费等工作,确保余能回收设备的稳定运行和高效利用,并引导员工积极参与到余能回收管理的实践中来。1—4月,实现吨钢余能回收同比提升13.06kgce/t,降本3880万元。
接下来,八钢公司将持续从管理、技术、系统、工序着手,强化能源精益管理,通过算账经营推进全面消除浪费、提高能源效率、降低能源成本的生动实践,助推企业绿色“蝶变”,在节能攻坚的新征程中迈出更加坚实的步伐,加快绿色转型,为新疆的经济社会的高质量发展持续贡献出钢铁力量。
-推广-
凡本网注明 “来源:XXX(非本网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
上一篇: 中建八局312国道项目举行“铁军杯”劳动竞赛、三号联创、安全生产月暨“安康杯”竞赛启动仪式