今年以来,潞安化工余吾煤业公司积极探索节支降耗新渠道,鼓励干部职工想办法、出点子,众多“小发明”、“好创意”接连涌现,一大批“厂造”、“矿造”设备应用到了生产工作中,迅速成为降低成本、延长价值链的“主力军”。其中,该公司运搬三队研发制作的“单轨吊制动油缸拆卸装置”,取得了明显效益。
往日,该公司运搬三队单轨吊制动油缸抱闸漏油无法正常打开时,队里检修人员不能在井下自行检修制动油缸,只能更换新的制动油缸。为解决这个问题,该队单轨吊检修工在工房自行设计制作了单轨吊制动油缸拆卸装置。“这个装置可以在检修现场将损坏换下的制动油缸打开,更换制动油缸的密封圈,有效降低了更换油缸的成本”,运搬三队队长周念华高兴地说。
该装置由两块厚钢板及四根带螺纹的压紧杆组成,使用时,将需要维修的制动油缸抱闸整体放入该装置中,将一端卡在固定槽中防止油缸发生滑动脱出,另一端将端盖放入四条压紧螺杆中,缓慢依次紧固四条螺栓,将制动油缸的弹簧压缩,露出制动油缸的固定卡扣,将卡扣取下,将油缸取出即可进行维修。这一装置不仅提高了工作效率和安全系数,而且降低了职工劳动强度和生产成本。
该公司单轨吊检修工赵永演示结构组成和具体操作时,也为大家算了一笔账:“平均每个月按照3个制动油缸的更换速度,有了该装置,通过自主检修,就可以节省费用2.4万元。”
(文/潞安化工余吾煤业 马站辉 黄廉清)