进入三季度,潞安化工余吾煤业公司迎来创新旺季,各种创新发明如雨后春笋般纷繁亮相,为矿井高质量发展提供不竭动力。
精细化改造 不停机倒仓
“南、北翼主皮带机头分煤漏斗承担着1#和2#煤仓原煤运输分配任务,当1#煤仓满时,需要停止主皮带运行,手动切换分煤漏斗闸板至2#煤仓出煤,每次倒仓作业需停机3至5分钟。”余吾煤业公司机电科负责人牛光勇说,仓满倒仓停机已经成为制约主运输皮带开机率的一个重要因素。
今年,该公司对分煤漏斗着手改造。经过现场调研,将分煤漏斗主煤仓口翻板结构改为连杆式翻板结构,同时,该在煤仓内安装了高低煤位传感器,井下分煤漏斗司机看护现场安装了声光报警器,当煤仓煤位到达临界点时,发出声光报警信号提醒司机自主进行不停机倒仓作业,同时,以语音报警形式将信号实时传递给调度室,实现地面和现场报警“双保险”。
“为了保证分煤漏斗强度,我们将整个漏斗内壁铺设耐磨衬板,挡煤板采用40mm厚钢板做为框架,内部采用30mm厚钢板焊接成框架结构制作。”牛光勇说。
按照每天皮带机运行20小时,出煤量3万吨计算,同等时间下主皮带每月预计多拉原煤2.5万吨,每次停机后沿线采掘队组需要10—20分钟依次开机,影响作业队组时间更长、原煤产量更多。
精细化管理 提浓提效
年初,该公司瓦斯抽采量减少、浓度降低,高负压泵站抽采量仅为117m3/min,严重影响瓦斯利用量。为此,该公司把提浓提效作为一项重点工作,宏观上着手系统提升,进行抽采模式优化、泵站检修、管网调整;微观上立足单孔抽采效率提升,紧扣钻孔低浓原因,因地制宜实施提浓提效方案。
同时,该公司加大抽采设备检修力度,提升设备运行功率,先后对南风井瓦斯高负压泵站、北风井低负压泵站设备进行检修。且在北风井低负压泵站少开1台泵,在满足生产采需求、抽采效率提升的同时,每天可节省一台泵站的电费近1万余元。
此外,该公司抽采科、瓦研中心联合成立了“提浓提效攻坚技术指导组”,搭建交流平台,制定提浓提效技术方案,定期分析总结;成立“流动提浓提效小组”,循环进行巷道提浓,以结果为导向定期总结、分享提浓提效经验,将提浓提效措施系统化、流程化。通过一系列行之有效的“提浓提效”举措,延长了钻孔服务周期,减缓了瓦斯抽采效率衰减速率,维持瓦斯利用气源稳定。
精细化革新 放电更安全
为消除电气设备摇测放电隐患,简化放电程序,提高作业效率,机修厂改制了兆欧表,使其具备带放电灭弧功能,为保障公司的安全生产作出贡献。
该兆欧表主要加装了拨动按钮、放电指示灯、放电按钮、二极管。“摇测设备绝缘时,拨动按钮打到摇测位置,正负接线与兆欧表联通,可对设备绝缘性能进行检测。放电时,将拨动按钮打到放电位置,正负接线与放电指示灯、灭弧真空管联接,形成通路完成放电。”机修厂技术员冯儒介绍。
灭弧放电兆欧表可直接利用兆欧表正负接线进行放电操作,省去放电线的携带与操作,简化了放电程序,并将原先两人协作摇测设备绝缘变为一人独立作业,大大提升了作业效率。
(文/潞安化工余吾煤业公司 刘明星)