一年多攻关,催生1项实用新型专利、6项标准化文件,12家卷烟厂观摩借鉴。这些亮眼的成绩源于长沙卷烟厂一个名为《自清洁滚筒式梗丝筛分装置的研制》创新课题,今年刚刚拔得行业QC成果一等奖头筹。
说到这个创新成果的诞生,可谓是来之不易。时间回溯到7年前,为响应行业“降焦减害”的号召,长沙卷烟厂在行业首创盘磨梗丝试验线,通过用盘磨法这项创新工艺加工梗丝来实现降焦减害,给消费者提供更健康的选择。
然而这条试验线投产的前5年,由于设备只能筛分含水率为13%的物料,而盘磨梗丝的水分却高达40%,导致筛分效率一直提不上来,直接影响了出丝率指标。就好比湿润的面粉里面混进了萝卜丝,要把萝卜丝筛出来,反倒先让面粉把筛孔给糊上了。
盘磨梗丝是行业首创,没有可以借鉴的成功先例。调参数、降流速、加清洁弹球,各种办法轮番上场,筛分效率的提升就是不明显。这已然变成横在盘磨梗丝线上的一只“拦路虎”。
车间下决定要啃掉这块硬骨头,各路工匠们再次组团出击。日思夜想,终有回应。直到2023年的一天晚上,首席专家向光在家里帮老婆收洗衣机里的衣服,突然脑洞一开:“哎呀,可以把筛分装置上的筛网做大点,‘卷’成滚筒,像洗衣机一样,物料不就能摊得更开了嘛。”大晚上的,有了新思路的他打了鸡血似的,觉也不睡了,连忙叫来几个维修工就要试起来。
等大家赶到的时候,向师傅已经把材料都搬来了。几个人围成一圈,敲敲打打搞出了个手摇滚筒筛网。兴冲冲倒上物料就要试,开始的筛网中物料还纷纷如雨下,但过了十来分钟又堵上了。就在大家准备放弃的时候,不知谁一脚踢到刚才放在一边用来组装筛网的方型钢,钢条砸在筛网上的一瞬间,网孔碎末松动了。这一变化没有逃出向师傅的眼神,他让大家变身捣蛋鬼,围着筛网有序敲击起来。真别说,这招还有点用。于是大家拿上纸笔,端来电子秤,装上物料一次次试验起来。这回,筛分效率稳定到了43%。透过车间玻璃窗,月光也跑进来凑热闹,而大家伙儿却好像看到了曙光。随之而来的,是基于这个创意的优化,从筛网材质到敲击方式,从防粘设计到吹扫喷嘴,方案不断优化,指标越来越稳定。
2023年4月,改进后的装置正式上线。因为降本增效效果明显,这个项目从工厂QC发布会脱颖而出,又在湖南中烟的QC竞赛中拔得头筹,被公司推荐前往国家局发布展示。最终,项目在国家局的发布获得成功,专家评审们点评“出色解决了工作难题!”“有力支撑了国家局‘降焦减害’重点课题!”!
正因为有一群“以此为生 精于此道”的匠人,近年来,长沙卷烟厂在工艺质量创新和设备小改小革上成果频出。优秀QC成果在中质协发布了3项,在省质协发布了31项。仅制丝车间就开展课题攻关达92项、工艺技术改进达44项,形成了QC课题十余项。
探索从来多奇迹,实干争先再出发。成功终将属于勇于攀登的奋斗者。(彭文斌)
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